㈠ 空调出现什么现象说明压缩机坏了
空调压缩机出现故障,一般有以下19种现象,具体故障原因分析及解决措施如下:
一、故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。
1、原因分析:机器能正常运行但制冷效果差,检查换热两器无脏堵,室内外风机转速正常,测量压缩机压力正常,但电流偏大,运行一段时间,压缩机发烫,导致压缩机跳停,再次起动时压缩机无法起动,可判断为压缩机匝间短路。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量、外风机风量、压机电容容量等。
二、故障现象:制冷效果不好,压缩机跳停。
1、原因分析:机器可以运行但制冷效果差,检查换热器无脏堵,室内外风机转速正常且无短路循环现象,电压正常,而吸气压力偏高,电流却偏小,压缩机内部有轻微串气,造成压缩机实际输出能力下降。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:在判断压缩机故障时,要认真把外围故障排除,如:内风机风量、外风机风量、压机电容容量等。
三、故障现象:制热效果差
1、原因分析:新机刚安装,当时室外环境温度7℃左右,室内环境温度20℃左右,试机发现制热效果偏差,冷凝器并无结霜,测电流有10安培,且吸气管温度与环境温度相近,排气温度只有60℃,加氟后改善并不明显,内外机风扇转速正常,环境通风性良好。从而判断压缩机有轻度串气,后换压缩机,试机10分钟后,送风温度大约43摄氏度,机器正常运行。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:试机时应结合使用条件(环境温度)等来判断机器是否有异常,此机器假如不更换压缩机,但气温较低时机器制热效果肯定会不好。此类故障比较难判断,需要对整个系统进行排查。
四、故障现象:不制冷
原1因分析:检查压缩机没有制冷剂,发现压缩机底座机壳焊接处有砂眼,造成制冷剂泄漏。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:造成漏氟的原因:压缩机壳体之间或壳体与吸排气管之间焊接不牢。
五、故障现象:出风口温度高
1、原因分析:经检查用户电源,压缩机运行电流都正常,但出风口温度为23℃,
拆下压缩机清洗制冷系统,未发现系统脏、堵等现象,从而判断压缩机性能不好,更换压缩机,试机5分钟,出风口温度达到13摄氏度,继续试机半小时,运行正常。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:出现此故障尽量先检查系统是否脏堵。
六、故障现象:制冷效果差
1、原因分析:测试空调系统压力,运行电流一切正常,但出风口温度20℃,蒸发器输入管温度足够凉,回气管温度不够凉,焊开压缩机测其吸排气量,发现吸排气压力不够,故导致制冷效果不好。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:在制冷系统中无脏堵的情况下,有漏氟现象时重点检查关键部件性能。
七、故障现象:制热效果差
1、原因分析:,该机启动后,低压压力一直保持8 .0kg.f/C㎡,电流和额定电流相差较大,通过加氟,但压力保持不变,检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。
八、故障现象:上电跳闸
1、原因分析:开机后用户电源跳闸,检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象,通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于2M欧,故判断为压缩机对地短路
2、解决措施:更换同型号压缩机
3、经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。
九、故障现象:空调达不到设定温度就停机
1、原因分析:机器开机运行正常,但工作一段时间后由于室外机压缩机过热,使室内温度还未达到设定温度就停机,经检测,机器工作一段时间后电流突然上升,发现交流接触器的一相吸合片接触不好,容易跳开,造成压缩机温度过高保护。
2、解决措施:更换交流接触器
3、经验总结:在判断压缩机性能的时候,要充分分析各方面的原因,不要单一方
十、故障现象:空调有时不制冷
1、原因分析:空调开机一小时能正常工作,过一个小时后压缩机噪音突然减小,电流增大,低压压力变为平衡压力,排气压力变为0.4MPA,当压缩机温度升高后其吸排气能力下降,导致空调有时不制冷。
2、解决措施:更换同型号的压缩机
3、经验总结:压缩机的吸排气能力的大小是影响空调制冷效果的重要因素。编号:
十一、故障现象:室外机噪音大
1、原因分析:机器启动后,发现外机不停地抖动,声音很大,机器制冷效果可以,拆开盖壳检查发现压缩机一个减振橡胶热老化与裂开,造成工作不平衡(稳定不好)。
2、解决措施:重新更换减振胶垫
3、经验总结:处理室外机噪音大的问题应该先检查安装是否符合要求,固定部位是否松动。
十二、故障现象:室外机噪音大
1、原因分析:根据用户反应,其空调由于维修了一次,但维修后噪音比以前大,检查发现外机抖动声音比较大,原因为新焊的吸、排气管的尺寸位置改变引起压缩机抖动。
2、措解措施:调整焊接位置
3、经验总结:建议维修人员在焊接吸、排气管的时候要考虑到振动问题。编号:
十三、故障现象:噪音大
1、原因分析:通过了解,此空调高压管断裂维修过,内、外垂直距离达4M左右,拆开外壳听到压缩机内部传出”吱吱声”,表压正常,但压缩机工作电流偏高,摸其外壳表面温度偏高,初步判断是压缩机缺油引起磨擦声。
2、措解决施:低压吸入定量冷冻油后
3、经验总结:要解决以上的问题,首先要多问,多看,在实际维修中需弄清结构件等外部等因素引起噪声的区别,如果冷冻油过多或者过少都会造成压缩机温度高,电流大,系统油堵,制冷(热)差,适得其反。但区别是冷冻油过多引起”哗哗”的声音。
十四、故障现象:压缩机不能启动
1、原因分析:压缩机不能正常启动,并发出”嗡嗡”声,测量电流超过额定电流,热
保护器在短时间内有动作,片刻立即复位,如此反复,造成空调过流保护,测量压缩机3根接线柱之间绕阻阻值正常,故判断压缩机抱轴或卡缸。
2、解决措施:在没有能力开壳维修的情况下,可采用380V 三相电压给压缩机增大转距,强制启动。
3、经验总结:按程序一定要先测量电压,电流,系统压力等基本数据是否异常来准确判断及时维修,当增大转距压缩机还不能启动,可能是压缩机抱轴或卡缸较严重,可调换压缩机。
十五、故障现象:空调不制冷
1、原因分析:空调能正常运行,但不制冷,使用条件及电源状况:室内温度29℃,室外温度31℃,电源电压380V,分析是室外机故障,打开室外机用万用表测室外机电源电压和信号电压都正常,压机启动用电流仅有2.7A,判断压机不正常,用压力表测高低压压力平衡,调换相序不起作用,故判断压缩相串气。
2、 解决措施:更换压缩机
3、经验总结:理论分析外机电流比铭牌上的额定电流低,测高低压压力平衡,可以初步判断可能是四通阀和压机故障,如检查四通阀正常无故障,可以判断为压机无吸排气。空调制冷系统故障的维修一定要先测量电压,电流,系统压力等基础数据,才能准确判断。
十六、故障现象:制冷效果差
1、原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气管不太烫,而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小,可判定为压缩机串气。
2、解决措施:更换一台新压缩机
3、经验总结:对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。编号:
十七、故障类型:压缩机抱轴卡缸
1、原因分析:机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。
2、解决措施:并连一个50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。
3、经验总结:处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。编号:
十八、故障现象:制热效果不好
1、原因分析:空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机5分钟后内风机不启动,外风机转,压机有220V输入电压,但开启电流大于15A,检查压
机接线、电容、绕阻均正常,排氟后(压机油色正常)更换大电容启动无效果,用380V电压瞬间启动并敲击仍无效果,分析为压缩机卡缸。
2、解决措施:更换压机后正常
3、经验总结:处理压机卡缸故障方法有:
(1)首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否好;
(2)采用大电容拖动,一般要在排氟泄压前后反复多次启动;
(3)高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确;
(4)压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多,故在更换压机前一定要将制冷系统处理好,在北方制热时,服务人员要向用户明确空调的使用条件,特别在-10度后,制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大.(本案例是在-20度后使用空调导致压机损坏).
十九、故障现象:不制冷
1、原因分析:空调内机吹风,外机不启动。检查用户电压为正常,机器开始每三分钟左右有启动信号输出,但过10分钟后出现三灯同时闪保护,从现象初步分析判断为过电流故障。测压机启动电流,发现启动瞬间电流高达40A左右,压缩机发出“嗡嗡”声音,确定为过流保护,后检查启动电容没问题,故可判断压缩机卡死。
2、解决措施:更换压缩机
3、经验总结:修空调观察现象非常重要,这样才能正常判断故障所在。
㈡ 压缩机高压高怎么解决
㈢ 合成气压缩机式进口气体组分变化对压缩机有什么影响如何处理 止推轴承温度升高是什么原因如何处理
1.缩机进口气体组成是必须有严格的保证,即氢氮比为三比一。
2.如果氮气组分增多,压缩机的轴向推力将增大,压缩压力将下降,调整不及时有可能发生喘振,伤害机器。
3.如果氢气组分增多,机组有可能造成“飞车”,造成系统停车。
4.以上情况,应该迅速恢复调整比例,如果难以迅速恢复,应减负荷生产。
5.轴承温升:负荷过重的应适当降速,油温过高或者该路油管被油泥堵塞,造成节流,油压过低,这些应调油温或油量、油压。要是推力瓦块因磨损造成的,只能降低负荷,并且随时做停车准备。
㈣ 空调压缩机排气温度过高是什么原因如何处理
压缩机排气温度过高排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。
(1)回气温度高回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。
(2)电机加热对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。
(3)压缩比过高排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。
提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。一些用户偏面地认为,蒸发温度越低冷度速度越快,这种想法其实有很多问题。降低蒸发温度虽然可以增加冷冻温差,但压缩机的制冷量却减小了,因此冷冻速度不一定快。何况蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会增大。
降低回气管路阻力也可以提高回气压力,具体方法包括及时更换脏堵的回气过滤器、尽可能缩小蒸发管和回气管路的长度等。此外,制冷剂不足也是吸气压力低的一个因素。制冷剂漏失后要及时补充。实践表明,通过提高吸气压力来降低排气温度,比其他方法更简单有效。排气压力过高的主要原因是冷凝压力太高。
冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。高温和空调压缩机设计的运压缩比较低,用于冷冻后压缩比成倍提高,排气温度很高,而冷却跟不上,造成过热。
因该避免超范围使用压缩机,并使压缩机工作在可能的最小压比下。在一些低温系统中,过热是压缩机故障的首要原因。
(4)反膨胀与气体混合吸气行程开始后,滞留在气缸余隙内的高压气体会有一个反膨胀过程。反膨胀后气体压力恢复到吸气压力,用于压缩这部分气体而消耗的能量在反膨胀中就损失掉了。余隙越小,一方面反膨胀引起的功耗越小,另一方面吸气量越大,压缩机能效比因此大大增加。
反膨胀过程中,气体与阀板、活塞顶部和气缸顶部的高温面接触吸热,因而反膨胀结束时气体温度不会降低到吸气温度。反膨胀结束后,正真的吸气过程才开始。气体进入气缸后一方面与反膨胀气体混合,温度升高;另一方面,混合气体从壁面上吸热升温。因此压缩过程开始时的气体温度比吸气温度高。但由于反膨胀过程和吸气过程非常短暂,实际的温升很非常有限,一般不足5°C。
反膨胀是由气缸余隙引起的,是传统活塞式压缩机无法回避的缺点。阀板排气孔中的气体排不出,就会有反膨胀。谷轮公司的专利碟型阀板的排气阀片非常特殊,可以消灭排气孔余隙和气体滞留,从根本上控制了反膨胀。从发明至今,碟阀压缩机一直保持着效率最高的记录。
(5)压缩温升与制冷剂种类不同的制冷剂的热物理性质不同,经历同样的压缩过程后排气温度升高量不同。因此对于不同的制冷温度,应该选用不同的制冷剂。图1-3显示了冷凝温度为50°C、回气过热度20°C时不同制冷剂的绝热压缩引起的温度升高值。考虑到20°C 的回气过热度和30°C的电机加热,理论排气温度将超过150°C,需要附加冷却。对于蒸发温度在0°C以上(比如空调)来说,排气温度不应该超过110°C,不存在过热问题
结论与建议:压缩机在使用范围内正常运转不应该有电机高温和排汽温度过高等过热现象。压缩机过热是一个重要的故障信号,表明制冷系统存在较严重的问题,或者压缩机的使用和维护不当。如果压缩机过热的根源在于制冷系统,只能从改进制冷系统设计和维护方面着手解决问题。换一台新压缩机上去不能从根本上消除过热问题。